引用引用第5樓yuxiang1027于2019-03-21 19:18發(fā)表的 Re:歐姆龍NX1P2 ethercat總線(xiàn)控制伺服回原點(diǎn)無(wú)法反轉 :多謝回復,問(wèn)題已經(jīng)解決。歐姆龍NX的PLC和松下伺服匹配有問(wèn)題。PLC設置回原點(diǎn)加減速無(wú)法傳送到伺服驅動(dòng)器上。需要在驅動(dòng)器里面的對象編輯器修改加減速值。
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